一、燃气立管事故教训
过去五年,高层住宅燃气爆炸事故中,42 %与立管焊接缺陷、套管封堵不严有关。传统做法常因杂质未清、焊缝未探、试压不足、套管积水导致后期返修。通过前端控制五项关键数据,可将一次验收合格率提升到99 %以上,实现“零泄漏、零返工”。
二、材料与机具一次到位
管材
无缝钢管20#,外径32 mm,壁厚3 mm,GB/T 8163;镀锌层≥65 μm。
阀门
Q11F-16P不锈钢球阀,耐压1.6 MPa,每3层设一只检修阀。
机具
内窥镜、X射线探伤机、氮气试压泵(0–4 MPa)、可燃气体检测仪(0–10000 ppm)、静电跨接铜编织带25 mm²。
三、管道清洁——“三吹两擦”
吹扫
0.6 MPa干燥氮气脉冲吹扫3次,每次5 s,出口靶纸无黑点。
擦拭
白绸布蘸无水酒精通长擦拭2遍,布面无灰黑色痕迹为合格。
封堵
清洁后立即用塑料帽封口,防止二次污染。
四、焊接与探伤——“双面氩弧焊+100 %探伤”
焊接工艺
手工钨极氩弧焊,电流80–100 A,氩气纯度99.99 %,背面充氩保护。
焊缝高度
外高1–2 mm,内高0.5–1 mm,无咬边、无气孔。
探伤
X射线检测,Ⅱ级合格;缺陷长度≤3 mm,发现即返修,再次探伤。
五、套管封堵——“三道止水”
套管规格
UPVC套管DN65,壁厚3 mm,高出地面50 mm。
填充材料
内层:防火发泡剂填充至套管中部;中层:防火泥压实20 mm;外层:耐候胶封闭10 mm。
检查
蓄水30 mm深24 h,套管周边无渗漏、无湿渍。
六、保压试漏——“1.0 MPa 30 min”
试压介质
干燥氮气,压力1.0 MPa,稳压30 min。
合格标准
压降≤0.01 MPa;肥皂水涂所有焊口、丝扣,无气泡。
记录
拍照记录压力表读数、时间、环境温度,三方签字。
七、静电跨接——“铜编织带+喉箍”
跨接位置
立管每三层、水平支管每20 m设置一处。
连接方法
25 mm²铜编织带两端不锈钢喉箍锁紧,喉箍扭矩15 N·m。
测试
直流电阻≤0.03 Ω,超标重新压接。
八、交底与验收
现场口令
“清洁三遍、探伤合格、套管三道止水、试压1 MPa、跨接0.03 Ω,一步不差。”
验收流程
施工自检→监理专检→燃气公司抽检→通气点火。
九、常见问题及处理
焊缝裂纹
原因:电流过高;处理:打磨重焊,再次探伤。
套管渗水
原因:封堵不实;处理:重新填充防火泥,再次蓄水试验。
压降超标
原因:丝扣未拧紧;处理:重新缠绕生料带,再次试压。
十、结语
通过管道清洁、焊缝探伤、保压试漏、套管三道止水、静电跨接五项关键做法,高层住宅燃气立管一次安装成功率达99 %以上,实现零泄漏、零返工、零投诉。