一、试压失败常见原因
消防泵房管线复杂,弯头、三通密集,传统试压常因盲板漏装、排气不彻底、稳压时间不足导致压力骤降,重复拆装浪费工期。七步法把每一步量化到数字,现场按表操作,可杜绝返工。

二、第一步:试压范围确认
分区原则
以泵房出口止回阀为界,泵房内所有管道(含吸水管、压水管、稳压管)为一个试压区,避免与室外管网交叉。
管道长度
本工程泵房主管DN200,长度约65 m,容积约2 m³,选用扬程60 m、流量4 m³/h的电动试压泵即可。
三、第二步:盲板与阀门封堵
盲板规格
盲板厚度≥管道壁厚,DN200管壁厚6 mm,盲板取8 mm Q235B钢板,外径与法兰同径,加EPDM垫片。
封堵点
泵房出口止回阀后、吸水管过滤器前、稳压管末端三处安装盲板;其余阀门全部关闭,阀芯确认无内漏。
检查方法
盲板螺栓规格M16×70,扭矩值120 N·m,使用扭力扳手逐条复拧,完成后贴红色“已封堵”标签。
四、第三步:高点排气与低点泄水
排气
在泵房顶部立管安装自动排气阀,手动排气孔加球阀,排气至连续水流无气泡。
泄水
泵房地面设DN50泄水阀,试压结束后10 min内可排空系统,避免冬季冻胀。
五、第四步:注水与升压
注水速度
采用市政给水,流量控制在1 m³/h,防止水锤;注水时间约2 h。
升压速率
规范要求升压≤0.1 MPa/min;现场设定:每30 s升压0.05 MPa,从0至1.6 MPa用时约5 min。
压力表
量程0–2.5 MPa,精度1.6级,使用前在试验室校准;系统两端各装一只表,读数差≤0.02 MPa。
六、第五步:稳压检测
试验压力
设计工作压力1.0 MPa,试验压力为1.5倍,即1.5 MPa;10 min压降≤0.05 MPa为合格。
观察时间
稳压30 min,每5 min记录一次压力;压降超过0.03 MPa立即停泵检查。
漏点定位
用纸巾包裹接头,出现湿点即为渗漏;标记后降压至0.3 MPa,泄水补焊,再重新试压。
七、第六步:泄水复位
泄水顺序
先开高点排气阀,再开低点泄水阀,防止真空吸瘪管道;泄水时间控制在15 min以内。
复位检查
拆除盲板前,确认系统无压;盲板、垫片表面清理干净,涂防锈油后存入仓库;阀门复位至运行状态。
八、第七步:资料归档
试压记录
现场填写《消防管道试压记录表》,记录压力、时间、环境温度、渗漏点及处理措施,三方签字。
影像资料
试压全过程拍视频:盲板安装、升压过程、稳压读表、泄水复位,视频命名“泵房-日期”,存档5年。
九、常见问题与应急
升压过快
原因:手阀开度过大;处理:立即关小阀门,重新按阶梯升压。
压力表失灵
原因:表内弹簧管渗油;处理:更换备用表,重新校准。
冬季试压
环境温度低于5 ℃时,采用乙二醇防冻液(浓度30 %),试验后彻底冲洗。
十、现场交底一句话
“盲板不漏、排气彻底、升压稳、稳压足、泄水快、资料齐,一步不少。”班组长班前喊话,工人齐声复诵。
十一、总结
按七步法实施,消防泵房管道一次试压成功率可达98 %,有效缩短消防验收周期,为项目顺利交付提供保障。